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小庄矿4煤瓦斯抽采浓度研究项目取得阶段性结果
近期,小庄矿通过优化钻孔施工和封孔工艺,4煤瓦斯抽采浓度研究项目实际应用取得阶段性结果。
优化钻孔工艺。“使用φ70封孔管后直接省去了扩孔工序,之前单个钻孔扩孔一般需要半个小时左右,凭据每台钻机3人的配置,每个钻孔可节省工时1.5个小时,折合工价约为120元,凭据生产实际,每年施工钻孔约1000个,合计节省用度120余万元。”该矿瓦斯抽采队队长体现。一直以来,瓦斯抽采钻孔设计孔径为φ113,使用的封孔管为φ110,这样就必须对封孔段扩孔12-16米。该矿通过4煤瓦斯抽采浓度研究和对施工计划的比照论证,最终确定使用φ70封孔管进行封孔,经实际应用后,抽采效率明显提升,极大地降低了生产本钱。
改善封孔技术。瓦斯抽采是包管生产衔接、最大限度挖掘生产潜能的基础前提,而封孔技术是包管预抽采效果的重要环节。针对封孔工艺保存封孔效果差、抽采浓度低、连续时间短、抽采效果不睬想等毛病,该矿抽采队经过充分调研,计划论证,立异接纳“两堵一注”工艺方法进行封孔,该工艺注浆后封孔器囊袋可对钻孔形成有效支护,使封孔段钻孔周围形成高应力区,制止封孔以后连续爆发裂隙,形成漏气通道。现场测试后,单孔瓦斯抽采浓度同比提升了7%-23%,进一步提高了钻孔封孔质量和瓦斯抽采浓度,为矿井高产高效可连续生长提供了技术包管。(张万川)
编辑:达文娟